煤粉燃燒器:旋流器旋向的分析與探討
1 存在的問題
某公司選型四通道燃燒器結構由外向里依次排列軸流風、煤風、旋流風、中心風風道。軸流風風道采用均勻分布的40個圓形噴孔,旋流器為39°旋風風道中心風道為孔板小口。點火投料后窯況一般,二次風溫偏低在1050~1120℃左右;飛砂料多,結粒偏細,熟料外觀不好看,料子成分控制偏低,成分高時工況下降較明顯,臺時產量偏低20th以上;MgO含量一直偏高,在4.8%左右,在窯尾40~45m處易長副窯皮。
2 原因分析及調整措施
2.1 工藝上采取的調整措施
(1)增加燃燒器的燃燒強度,內風由80%增加到100%,中心風50%關到10%。
(2)配料上提高了生料的易燒性,KH和SM偏下限控制,因MgO含量高,適當降低了Fe2O3的含量,提高 Al2O3的含量,IM控制在1.55~1.65之間,并加強了熟料中MgO的控制,將熟料中MgO的降低到4.8%以下。
(3)噴煤管為防止窯尾長副窯皮煤管小車的位置由+200調整到-200,每間隔3h活動一次。
(4)加強煙室縮口的清理,防止因窯前溫度低窯尾溫度偏高造成窯尾系統結皮量大,影響窯內通風狀況。
(5)調整窯爐用風比例,抬高三次風閥10cm,適當減少窯內通風,防止因窯前溫度低加劇后燃燒現象。
(6)加強篦冷機料層厚度的操作控制,降低一次風溫的波動范圍,一室篦下壓力控制在7500~7800 Pa.
(7)加強入窯煤粉的質量控制,該階段所用煤質較好,入窯煤粉灰分在15%~18%,揮發分27%~29%,出磨煤粉細度控制在 10%以下。
通過對以上風煤料及操作上的調整,窯況有好轉但未達到預期的正常工況,系統對來料的適應性仍不好,成分稍高時窯況下降,二次風溫波動偏大。根據調整后的情況判斷,風煤料及操作上的因素都不是引起工況下降的主要原因。
2.2 對煤管旋流器的調整
經過以上分析處理后,最終將問題的根源集中在新更換的燃燒器上,燃燒器的旋流角度較以往的大了3°,由36°提高到39°,理論上旋流效果應更強燃燒狀況會變好。經分析發現,原三通道和現四通道煤管最根本的區別是旋向發生了變化,原三通道燃燒器旋流器旋向與回轉窯旋向相逆,使用效果較好,而該四通道燃燒器旋流器的旋向與回轉窯轉向相同,結合原三通道的使用狀況,將旋流器旋向由與回轉窯相向改為相逆,旋流器其它結構參數不變,觀察其效果變化。
更換后窯況出現了明顯的改善,二次風溫提高了50℃以上,平均達到到1170℃以上,熟料結粒均勻,大大減少了飛砂料和細粉料的出現,熟料的KH控制在0.91~0.92,SM控制在2.85~3.05范圍,產量提高到400th,質量合格。一般來說,順向更容易提供更高的溫度,但此次調整效果表明該廠噴煤管旋流器與回轉窯順向不如逆向,是否因原材料的有害成分或液相量、液相粘度等原因造成在窯內流動性稍慢,對火焰的壓迫性較低,使得火焰在同樣的排風下容易向后延伸,造成火焰長度向上分散不集中,而逆向比順向火焰的前進能力稍弱,取得了另一種平衡,使之達到一個最佳的狀態
3 總結
噴煤管旋流器的旋向對于大多數使用企業來講,一般沒有硬性的要求,所以在分析問題時也未能先來考慮,但實際生產中出現了較大的影響。實際操作中,應根據具體情況來確定噴煤管旋流器的合適旋向,使系統運行效果最佳。
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